轉爐“負能”煉鋼技術進展

  我國轉爐煉鋼廠高度重視“負能”煉鋼技術,實現(xiàn)“負能”煉鋼的鋼廠日益增多。特別是100噸以上的大、中型轉爐,95%以上的轉爐都實現(xiàn)了轉爐工序“負能煉鋼”?;厥辙D爐煤氣和蒸汽是實現(xiàn)轉爐冶煉能耗“負值”的主要手段。   
轉爐
  我國“負能煉鋼”技術的迅速發(fā)展得益于以下三方面:   

  一是煉鋼工藝結構的優(yōu)化。隨著國內新建100噸以上大、中型轉爐的增多,配備了煤氣、蒸汽回收與余熱發(fā)電等設施,為“負能煉鋼”打下設備基礎;

  二是“負能煉鋼”工藝不斷完善,多數(shù)鋼廠已掌握“負能煉鋼”的基本工藝;

  三是2005年,國家統(tǒng)計局將電力折算系數(shù)調整為電熱當量值(即1kWh=0.1229kg)替換原來沿用的電煤耗等價值(即1kWh=0.404kg)。煉鋼能耗統(tǒng)計值降低,利于實現(xiàn)“負能煉鋼”。

  重點企業(yè)轉爐煤氣噸鋼回收量由2010年的平均81m3/t提高到2014年的106m3/t。近幾年,我國轉爐蒸汽回收量有很大提高,但蒸汽回收量和壓力差別較大;先進的回收量已達到100kg/t以上、壓力可達2.5-4MPa,用于鋼水真空處理、發(fā)電或并入蒸汽管網。