當前鋼鐵企業(yè)生產正面臨上游原燃料市場與下游產品市場的雙重擠壓,“創(chuàng)新驅動、降低成本、調整結構轉變發(fā)展方式”已成為鋼鐵企業(yè)應對當前形勢的主要措施,“精料”方針已轉變?yōu)椤敖浟稀?,大量采用廉價赤鐵礦生產球團礦將成為一種趨勢。當前,鋼鐵企業(yè)普遍追求的目標為高產、低耗、長壽且環(huán)境友好。爐渣的化學成分對高爐冶煉有一定的影響。
科研工作者以蛇紋石作為含鎂添加劑,研究其對赤鐵礦球團成球性能、預熱和焙燒性能的影響。冷態(tài)性能研究結果表明:隨著蛇紋石質量分數增加,生球水分逐漸增加,生球的抗壓強度提高,而落下強度和爆裂溫度降低。預熱性能研究結果表明:最佳預熱溫度為1000℃,最佳預熱時間為8min,蛇紋石質量分數為1.40%時預熱球抗壓強度值最好。
焙燒性能研究結果表明:最佳焙燒時間為12min,焙燒溫度以1280℃為宜。
工業(yè)試驗表明:成品球團礦鐵品位及還原度降低但是綜合品位w(TFe)+w(MgO)提高,還原膨脹率減小,軟化開始溫度升高,軟化結束溫度降低,球團礦的高溫冶金性能得到改善。成本分析表明:鎂球團礦原料成本降低。高爐應用效果表明:鐵水質量得到改善,鐵水合格率達到99.97%,一級品率達到75.06%,爐渣中w(MgO)增至8.10%,w(Al2O3) 降低至14.72%,w(MgO)/w(Al2O3)上升至0.55。