沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)除塵優(yōu)化改造實踐(一)

  控制粉塵的排放量達標是冶金企業(yè)一項重要的環(huán)保任務,是企業(yè)生存必要條件,也是企業(yè)的社會責任。當前,霧霾天氣的治理已得到國家的高度重視,我國《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準》自2015年1月1日起,將該排放標準提高到25mg/Nm3,超過這一標準的企業(yè)將面臨停產(chǎn)整頓,追究相關法律責任。

  在國家新環(huán)保法的高壓態(tài)勢下,沙鋼原來除塵的狀況不能滿足需要,做好高爐除塵環(huán)保技改工作成為當務之急,需要滿足當前乃至未來5年~10年的環(huán)保要求。高爐上料系統(tǒng)粉塵排放是高爐生產(chǎn)時粉塵排放的主要排放源,所以,抓好高爐上料系統(tǒng)環(huán)保管理顯得至關重要。

  沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)配有2套除塵系統(tǒng),上料過程中料斗揚塵明顯,現(xiàn)場環(huán)境較差。通過對現(xiàn)場狀況的分析,沙鋼找到了影響除塵效果的主要原因,在原有除塵風量保持不變的基礎上,對除塵罩優(yōu)化風量重新分布,密封進行優(yōu)化改造,投資僅為29萬元,用較少的投入取得了理想的效果。

  除塵效果欠佳現(xiàn)場環(huán)境差

  沙鋼2號2500立方米高爐料車上料系統(tǒng)配有2套除塵系統(tǒng),一套是750000m3/h的布袋除塵,一套是480000m3/h的電除塵。其中,750000m3/h布袋除塵主要負責槽下焦礦槽及閘門、振動篩、給料機、轉運站、料坑等除塵點,480000m3/h電除塵器主要負責爐頂大煙罩、鐵口側吸,改造后將增加爐頂移動受料斗和料罐受料口除塵點。

  改造前的上料系統(tǒng)除塵系統(tǒng)中,料罐受料口沒有設計除塵罩,移動受料斗安裝1只懸掛的頂吸除塵罩,料坑設計4只除塵罩,料倉閘門處均設計安裝有除塵罩,每個振動篩設有3個除塵罩。除塵系統(tǒng)的不完善,導致高爐上料過程中除塵效果不理想,排料斗煙塵外溢比較明顯,爐頂料罐受料口煙塵煤氣很大,料坑里面粉塵很大,現(xiàn)場環(huán)境很差,給現(xiàn)場點檢、設備維修維護、崗位操作帶來很多不便,導致工人清衛(wèi)工作量很大。

  對癥下藥優(yōu)化改造逐項落實

  通常說來,不少企業(yè)或者誤認為抽力不好,需要加大除塵風量,投資很大,一時間不舍得就會耽擱下來,現(xiàn)場除塵環(huán)保水平得不到提升;或者盲目加大配套風量導致投資浪費,運行成本提高。沙鋼沒有簡單地認為是系統(tǒng)風量的問題,而是根據(jù)大量現(xiàn)場調研、觀察、分析和比較找到主要原因所在,堅持少投入取得良好除塵效果的原則,從密封、除塵罩、揚塵點進行排查優(yōu)化。

  沙鋼通過對現(xiàn)場每個除塵罩運行時進行跟蹤分析,對粉塵外溢點進行逐一排查,發(fā)現(xiàn)了除塵效果差的主要原因。即部分除塵罩風量分布不合理,密封不合理、抽野風多影響除塵效率,揚塵點缺少除塵罩,人員環(huán)保意識不強、維護不到位。比如槽下料坑除塵罩風量分布不合理,東、西分布在兩側的吸風距離排料點較遠,最遠處達到3米,盡管設計有110000m3/h的風量,但由于空間大效果不理想,導致粉塵很大;稱量斗閘門、振動篩、輸送帶擋皮、料倉孔等處密封性不嚴、抽野風多,負壓小影響除塵效率,不能達到理想的除塵效果;原料排放、篩分時稱量斗閘門處、振動篩等處仍存在較多揚塵;爐頂料罐受料口設計中沒有除塵罩,揚塵無法控制;人員對除塵設備的認識和環(huán)保的意識不強,檢查、維修打開的除塵設備不按標準恢復或不恢復,密封的擋皮帆布損壞不能及時修復等。

  針對上述分析的原因,結合現(xiàn)場的實際情況,沙鋼迅速制訂有效解決問題的方案,逐項進行優(yōu)化改造。車間多次組織條線負責人討論解決方案,利用技改對除塵點進行改造升級。

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