華菱自主研發(fā)與應(yīng)用210t轉(zhuǎn)爐成功

漣鋼210轉(zhuǎn)爐廠煉鋼車間主控室里,在機(jī)關(guān)工作的小劉按下了計(jì)算機(jī)確定鍵。16分鐘后,一爐合格鋼水順利出爐?!拔乙材軣掍撗?”小劉高興地說。在漣鋼,因?yàn)橛辛霜?dú)立自主研發(fā)的目前國內(nèi)煉鋼行業(yè)最先進(jìn)的一鍵式煉鋼技術(shù),即使是像小劉這樣從來沒有煉過鋼的人,也一樣能煉出一爐優(yōu)質(zhì)鋼來。依靠一鍵式煉鋼技術(shù),不僅讓漣鋼率先在湖南實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)煉鋼模式向高效自動(dòng)化煉鋼技術(shù)的跨越,圓了湖南幾代鋼鐵人的自動(dòng)化煉鋼夢(mèng),同時(shí),高效、快捷的自動(dòng)煉鋼技術(shù)也為漣鋼每年帶來近8000萬元的經(jīng)濟(jì)效益。

傳統(tǒng)的煉鋼屬于手動(dòng)操作模式,冶煉過程控制更多依賴煉鋼工積累的操作經(jīng)驗(yàn)。因此,人的精神狀態(tài)好壞、操作人員經(jīng)驗(yàn)水平參差不齊等眾多的因素對(duì)鋼水質(zhì)量有很大的影響,造成鋼水質(zhì)量波動(dòng)較大,產(chǎn)量也難以提升。一鍵式煉鋼則是把鋼水吹煉過程編成程序輸入電腦,由計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制,操作人員僅需點(diǎn)擊“確定”一個(gè)按鍵,即可吹煉出一爐合格的鋼水。一鍵式煉鋼不僅是保證操作穩(wěn)定的基礎(chǔ),還是穩(wěn)定控制轉(zhuǎn)爐鋼水源頭質(zhì)量的關(guān)鍵。從2014年開始,漣鋼將每年定向向VAMA汽車板廠供應(yīng)150萬t高檔汽車板基板。為滿足高檔汽車板質(zhì)量要求,漣鋼自210轉(zhuǎn)爐廠投產(chǎn)開始,就籌備如何利用轉(zhuǎn)爐先進(jìn)的副槍系統(tǒng),開發(fā)出一套適合漣鋼生產(chǎn)實(shí)際的模型,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐一鍵式煉鋼,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定控制轉(zhuǎn)爐鋼水質(zhì)量,滿足汽車板質(zhì)量要求。

由于漣鋼210轉(zhuǎn)爐廠配備的是干法除塵系統(tǒng),在行業(yè)中無自動(dòng)煉鋼技術(shù)可借鑒,完全只能依靠自主研發(fā)。漣鋼成立了210t轉(zhuǎn)爐自動(dòng)化煉鋼項(xiàng)目推進(jìn)組,配備了工藝、技術(shù)、編程等相關(guān)專業(yè)人員,對(duì)一鍵式煉鋼技術(shù)進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)。為建立擁有大量數(shù)據(jù)支撐的計(jì)算機(jī)模型系統(tǒng),項(xiàng)目人員加班加點(diǎn),堅(jiān)守在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),每做完一個(gè)程序均在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證,存在問題再進(jìn)行修改完善,直至符合現(xiàn)場(chǎng)需要。為確保鐵水信息傳輸實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性,針對(duì)入爐鐵水來源較多的復(fù)雜情況,項(xiàng)目組人員持續(xù)在現(xiàn)場(chǎng)整整六個(gè)月時(shí)間,將所有情況的鐵水?dāng)?shù)據(jù)傳輸理順。同時(shí),項(xiàng)目組人員還對(duì)所有的鐵水秤、廢鋼秤、測(cè)溫取樣設(shè)備等進(jìn)行了改造,以確保數(shù)據(jù)信息采集的準(zhǔn)確性。歷經(jīng)3年持續(xù)攻堅(jiān),漣鋼終于攻克了一鍵式煉鋼的核心技術(shù)并逐步予以優(yōu)化完善。今年來,漣鋼210轉(zhuǎn)爐廠一鍵式煉鋼率已達(dá)90%以上,自動(dòng)煉鋼投入率達(dá)到100%,在研發(fā)并已實(shí)際應(yīng)用自動(dòng)煉鋼技術(shù)的行業(yè)同類型轉(zhuǎn)爐中處于領(lǐng)先;冶煉周期36分鐘,位列行業(yè)第一;終點(diǎn)碳溫雙命中率92.6%以上,較2011年提高近18個(gè)百分點(diǎn)。

一鍵式煉鋼技術(shù)減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,實(shí)行了轉(zhuǎn)爐標(biāo)準(zhǔn)化操作,不僅穩(wěn)定了轉(zhuǎn)爐鋼水質(zhì)量,還大幅度改善了轉(zhuǎn)爐的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。自從漣鋼210轉(zhuǎn)爐廠開始正常投入一鍵式煉鋼以來,轉(zhuǎn)爐的噸鋼石灰消耗降低達(dá)15公斤,氧氣消耗噸鋼降低4m3,僅此兩項(xiàng)每年就可降低煉鋼生產(chǎn)成本在2300萬元。